Penggunaan kaedah aliran angin untuk mengatasi masalah kecacatan produk plastik

Kecacatan produk plastik adalah satu mimpi ngeri untuk setiap pekerja di sektor pengilangan proses pengacuan suntikan. Kecacatan produk seperti produk tidak penuh (short mould), kesan terbakar (burn mark), lebihan (flashing), kesan melengkung (warping), kesan gelombong udara (bubble) dan sebagainya....

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Norjamalullail Tamri, Rozli Zulkifli
Format: Article
Language:English
Published: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia 2022
Online Access:http://journalarticle.ukm.my/19968/
http://journalarticle.ukm.my/19968/1/13.pdf
_version_ 1848814980539875328
author Norjamalullail Tamri,
Rozli Zulkifli,
author_facet Norjamalullail Tamri,
Rozli Zulkifli,
author_sort Norjamalullail Tamri,
building UKM Institutional Repository
collection Online Access
description Kecacatan produk plastik adalah satu mimpi ngeri untuk setiap pekerja di sektor pengilangan proses pengacuan suntikan. Kecacatan produk seperti produk tidak penuh (short mould), kesan terbakar (burn mark), lebihan (flashing), kesan melengkung (warping), kesan gelombong udara (bubble) dan sebagainya. Aliran angin (air vent) adalah satu saluran atau longkang yang dibuat pada permukaan acuan, di tengah batang ejektor, di celah sambungan blok di dalam acuan atau ditempat-tempat yang sesuai. Aliran ini dibuat semasa proses pemasangan acuan baru atau selepas acuan dipasang atau semasa acuan sedang dijalankan mengikut kesesuaian keperluan. Kedudukan serta saiz aliran angin ditentukan mengikut analisa perjalanan bahan mentah (menggunakan software seperti Moldflow) ataupun berdasarkan pengalaman pembuat acuan ataupun menggunakan kaedah cuba dan guna (trial and error) yang biasa dilakukan setelah produk mengalami masalah. Jika kadar masa yang diambil adalah kurang dari masa yang diperlukan semasa bahan leburan dimasukkan (S2 >S1), maka ia boleh dikatakan udara tidak dapat dilepaskan semasa bahan leburan dimasukkan ke dalam rongga acuan.Maka ini akan menghasilkan produk yang mempunyai masalah. Kajian dijalankan secara rujukan kertas ilmiah dan empat(4)kes secara praktikal diberikan. Selepas pengubahsuaian untuk setiap kes yang dibentangkan, banyak kebaikan yang diperolehi dari segi masa dan jumlah kecacatan yang dihasilkan. Tetapi proses ini hanya dapat dikekalkan jika pembersihkanacuan dan jangka hayat untuk penyelengaraan minor haruslah dilakukan untuk mengelakan saluran aliran angin (air vent)dari tertutup. Dari segi kos operasi pula kadar penurunan jumlah produk yang cacat berkurangan dengan ketara sekalididalam kes pengubahsuaian penambahbaikan.
first_indexed 2025-11-15T00:42:42Z
format Article
id oai:generic.eprints.org:19968
institution Universiti Kebangasaan Malaysia
institution_category Local University
language English
last_indexed 2025-11-15T00:42:42Z
publishDate 2022
publisher Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia
recordtype eprints
repository_type Digital Repository
spelling oai:generic.eprints.org:199682022-10-01T15:50:44Z http://journalarticle.ukm.my/19968/ Penggunaan kaedah aliran angin untuk mengatasi masalah kecacatan produk plastik Norjamalullail Tamri, Rozli Zulkifli, Kecacatan produk plastik adalah satu mimpi ngeri untuk setiap pekerja di sektor pengilangan proses pengacuan suntikan. Kecacatan produk seperti produk tidak penuh (short mould), kesan terbakar (burn mark), lebihan (flashing), kesan melengkung (warping), kesan gelombong udara (bubble) dan sebagainya. Aliran angin (air vent) adalah satu saluran atau longkang yang dibuat pada permukaan acuan, di tengah batang ejektor, di celah sambungan blok di dalam acuan atau ditempat-tempat yang sesuai. Aliran ini dibuat semasa proses pemasangan acuan baru atau selepas acuan dipasang atau semasa acuan sedang dijalankan mengikut kesesuaian keperluan. Kedudukan serta saiz aliran angin ditentukan mengikut analisa perjalanan bahan mentah (menggunakan software seperti Moldflow) ataupun berdasarkan pengalaman pembuat acuan ataupun menggunakan kaedah cuba dan guna (trial and error) yang biasa dilakukan setelah produk mengalami masalah. Jika kadar masa yang diambil adalah kurang dari masa yang diperlukan semasa bahan leburan dimasukkan (S2 >S1), maka ia boleh dikatakan udara tidak dapat dilepaskan semasa bahan leburan dimasukkan ke dalam rongga acuan.Maka ini akan menghasilkan produk yang mempunyai masalah. Kajian dijalankan secara rujukan kertas ilmiah dan empat(4)kes secara praktikal diberikan. Selepas pengubahsuaian untuk setiap kes yang dibentangkan, banyak kebaikan yang diperolehi dari segi masa dan jumlah kecacatan yang dihasilkan. Tetapi proses ini hanya dapat dikekalkan jika pembersihkanacuan dan jangka hayat untuk penyelengaraan minor haruslah dilakukan untuk mengelakan saluran aliran angin (air vent)dari tertutup. Dari segi kos operasi pula kadar penurunan jumlah produk yang cacat berkurangan dengan ketara sekalididalam kes pengubahsuaian penambahbaikan. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia 2022 Article PeerReviewed application/pdf en http://journalarticle.ukm.my/19968/1/13.pdf Norjamalullail Tamri, and Rozli Zulkifli, (2022) Penggunaan kaedah aliran angin untuk mengatasi masalah kecacatan produk plastik. Jurnal Kejuruteraan, 34 (2). pp. 299-307. ISSN 0128-0198 https://www.ukm.my/jkukm/volume-3402-2022/
spellingShingle Norjamalullail Tamri,
Rozli Zulkifli,
Penggunaan kaedah aliran angin untuk mengatasi masalah kecacatan produk plastik
title Penggunaan kaedah aliran angin untuk mengatasi masalah kecacatan produk plastik
title_full Penggunaan kaedah aliran angin untuk mengatasi masalah kecacatan produk plastik
title_fullStr Penggunaan kaedah aliran angin untuk mengatasi masalah kecacatan produk plastik
title_full_unstemmed Penggunaan kaedah aliran angin untuk mengatasi masalah kecacatan produk plastik
title_short Penggunaan kaedah aliran angin untuk mengatasi masalah kecacatan produk plastik
title_sort penggunaan kaedah aliran angin untuk mengatasi masalah kecacatan produk plastik
url http://journalarticle.ukm.my/19968/
http://journalarticle.ukm.my/19968/
http://journalarticle.ukm.my/19968/1/13.pdf